风道“引”巧思 设备“暑”气消 —— 寺河矿自制散热通道为设备“消暑降温”2025-07-23 13:04作者:王悄冉浏览数:25次
夏季高温天气下,设备运行时持续散发出的大量热量更难向外扩散,导致区域内温度急剧升高,为矿山安全生产埋下极大的安全隐患。 近期,晋能控股装备制造集团寺河矿地面运行工区的职工们立足岗位实际,凭借“小改造”解决了长期困扰的“大问题”——通过自制散热通道及喷淋装置,成功降低了设备与环境温度,为矿井安全高效生产筑牢了防线。 潘庄加压泵房内的变频器是控制加压泵频率的“神经中枢”,其运行温度一直是职工们的“心头事”。由于泵房空间相对封闭,变频器柜体散热条件有限,此前柜内温度长期徘徊在60摄氏度左右。高温环境下,设备不仅时常出现运行卡顿、响应迟缓等问题,更让职工们时刻紧绷着安全弦——持续高温可能加速元器件老化,甚至引发短路故障,直接影响泵房正常运转。 “不能让高温拖了安全生产的后腿!”带着这份决心,该矿工区运行一队迅速组织了由4名经验丰富的电工、检修工组成的攻坚小组。接到任务后,大家第一时间扎进泵房,拿着卷尺反复测量轴流风机位置、柜体尺寸与风道可能的走向,趴在地上绘制简易图纸,利用休息时间讨论方案可行性。 “现有轴流风机的风力足够,关键是怎么把风‘引’到柜子里去。”小组组长王培玉的一句话点醒了大家。他们决定“就地取材”,利用场所现有的不锈钢板等材料,设计出一条贴合泵房布局的散热风道:一端连接轴流风机出风口,另一端精准对接变频器柜体的散热孔,中间通过可调节角度的弯头确保风力无损耗传输。 从切割材料、焊接固定到安装调试,4名职工分工协作。遇到风道接口密封不严的问题,他们用密封胶反复填充;发现风力分布不均,就调整风道弧度优化气流走向。经过7天的紧张攻坚,这套“量身定制”的散热风道终于安装到位。 试运行期间,职工们紧盯着柜体温度计:从改造前的60摄氏度,到48摄氏度、46摄氏度,最终稳定在45摄氏度——温度足足下降了15摄氏度!“现在摸柜体外壳都是温的,再也不用天天担心设备‘中暑’了。”泵房巡检人员看着稳定运行的设备,脸上露出了欣慰的笑容。 改造后,变频器的故障报警次数显著减少,运行周期较之前延长了近三分之一,为泵房连续稳定运转提供了坚实保障。 加压泵房的风道改造虽属“小革新”,既未使用大型设备,也未投入高额成本,却凭借职工的细致观察、勇于尝试和务实行动,成功解决了长期存在的生产难题。这不仅是我矿践行“降本增效”理念的生动体现,更彰显了一线职工的主人翁责任感和攻坚克难的担当精神。未来,我们将持续激励职工立足岗位开展创新,推动更多“金点子”转化为保障安全生产的“硬实力”,为矿井高质量发展注入持续动力。
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